磁翻板液位計堵塞如何處理
如何避免磁翻板液位計堵塞和減少對發(fā)生堵塞的磁翻板液位計進(jìn)行清理的工時(shí),從而實(shí)現真實(shí)監測爐體水位,減輕員工勞動(dòng)強度目的,利用PDCA過(guò)程控制方法,明確了問(wèn)題結癥,由癥結入手分析了主要原因,制定了應對對策并付諸實(shí)施。
一、擴大連通管徑安裝隔離閥門(mén)
利用加熱爐檢修期間進(jìn)一步改造磁翻板液位計的結構,將磁翻板液位計與爐體之間連通管由原來(lái)的φ16mm更換為φ20mm的管段,并安裝2個(gè)隔離球閥。通過(guò)關(guān)閉液位計上下聯(lián)通管上加裝的球閥,實(shí)現液位計與爐體隔離,減小拆卸液位計操作對加熱爐真空度和爐內水位的影響。
對于發(fā)生故障堵塞的磁翻板液位計,可以通過(guò)隔離閥隔離拆卸,避免了加熱爐由于拆卸磁翻板液位計需要停爐、排水的過(guò)程;同時(shí),重新回裝液位計以后,也免去了重新加水,再次做真空的現狀,可以有效保障加熱爐不受磁翻板液位計拆卸的影響。
二、磁翻板液位計本體改造增設穩定缸
通過(guò)一段時(shí)間的運行和現場(chǎng)實(shí)際操作,發(fā)現液位計清理時(shí)還需長(cháng)時(shí)間停爐給爐水降溫。于是又提出進(jìn)一步改造方案,拆除了原液位計,通過(guò)法蘭連接,在原液位計處安裝1個(gè)高600mm,直徑150 mm主穩定缸,增強液位計部分容納雜質(zhì)的能力。同時(shí)在缸體下部法蘭外側安裝2塊活動(dòng)磁鐵,利用磁性誘導鐵質(zhì)沉降進(jìn)行吸附的原理,讓水中的金屬氧化物在進(jìn)入液位計之前先在主穩定缸沉淀,控制減少進(jìn)入液位計雜質(zhì)的數量。
增設了穩定缸以后,大大延長(cháng)了液位計清理周期,由加裝磁鐵吸附裝置以后的10d延緩至20d左右。大部分雜質(zhì)沉淀受磁*吸附的影響,沉積在穩定缸內,可以有效緩解液位計堵塞的狀況;同時(shí),穩定缸還有另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn),當液位計堵塞以后,需要拆卸液位計時(shí),穩定缸與液位計都帶有隔離閥,拆卸時(shí)可將穩定缸和液位計隔離,通過(guò)穩定缸底部放水閥門(mén),將缸內爐水放出,不必再像以往清理液位計時(shí)需要等爐水降低至安全溫度再操作,大大節省了液位計沖洗維護時(shí)間。
三、磁翻板液位計本體加排污閥
為加熱爐液位計本體設計安裝了排污閥,員工利用手搖泵將清水通過(guò)穩定缸上沖洗閥,泵進(jìn)液位計穩定缸內,利用液位計本體上的排污閥將清水排出,達到?jīng)_洗效果。這樣改造以后,液位計的沖洗清理可不必拆卸,節省了員工勞動(dòng)工作量,還可提高液位計的穩定性,沖洗液位計的時(shí)間也大大縮短。
四、利用采暖水改造沖洗流程
利用采暖水為磁翻板液位計提供沖洗水的改造流程,在換熱器上部開(kāi)孔,安裝短接絲扣和閥門(mén)。在加熱爐操作間內,采暖換熱器上安裝了來(lái)水閥,通過(guò)軟管將該絲扣和閥門(mén)分別與主穩定缸沖洗閥門(mén)和液位計沖洗閥門(mén)連接,實(shí)現正洗、反洗兩種沖洗模式,完全取消了清理液位計時(shí)拆解、安裝的工作,大大地降低了勞動(dòng)強度和設備損壞率。
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